一、項目背景
鑄鋼車間搬入園區后成立了鑄造分公司,分公司進行了多項工藝提升,其中鑄造模樣全部采用箱外定位來提高定位精度為重要改進。舊車間砂箱工裝由于沒有箱外定位,一直不能用于新車間生產線。新車間初期采購的新砂箱量隨著近幾年產量提升,出現了短缺緊張現象。外攬鑄件沒有合適的砂箱進行上線生產,不能滿足生產進度安排,需要新制砂箱。新做砂箱成本高,工期長。
二、研究內容
(1)基本原理
技術人員通過對舊車間砂箱工裝進行如下改造:
① 增加箱外定位銷孔和導向銷孔箱耳。
② 增加砂箱緊固箱耳,便于緊箱。
③ 焊接定位銷套和導向銷套。
④ 調整箱帶位置和砂箱高度,便于生產外攬鑄件。
(2)關鍵技術
自制定位銷孔與導向銷孔長度定位胎具,確保砂箱的互換性。
(3)工藝流程
改造前:
改造過程:
緊固箱耳、定位銷孔支座、導向銷孔支座下料
改造后:
三、應用效果
該成果利用舊砂箱結構,新增箱外定位,實現舊砂箱上造型線生產,節約了新做砂箱的費用;參考新砂箱緊固箱耳結構,在舊砂箱上焊接緊固箱耳,實現了合箱緊固,且對外攬鑄件提供更多的工裝保證,有利于提升外接訂單的承接能力。
經濟效益:新做1付砂箱費用為39684萬元,改造1付砂箱費用為3679元。已經改造了19付砂箱,1共節約費用(39684-3679)×19=68.4萬元。
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