一、項目背景
某礦選煤廠原煤經分級后,+13mm的塊原煤經脫泥進入重介淺槽分選進行分選,分選后的精煤產品進入精煤脫介篩進行脫介脫水,13-200mm精煤進入精煤破碎機破碎,破碎后的精煤產品粒度為0-50mm,洗精煤經皮帶轉載運輸進入地銷煤倉上的篩機進行二次篩分,篩分后的0-13mm末精煤進入3#倉,13-50mm的塊精煤進入1#、2#倉存儲,通過汽車運輸至化工作氣化原料煤。存在問題:
一是末精煤與塊精塊的銷售配置不能及時合理,導致末精煤倉滿倉時,塊精煤無法生產;二是在礦井生產不均衡時,兩個塊精煤倉的存儲能力略顯偏??;三是塊精煤限下率超化工要求;四是由于化工企業為內部企業,供煤不能均衡及時,導致生產管理難度大。
因此,需要進行工藝改造,提高該礦供化工用塊精煤(13-50mm)產率,降低限下率,優化化工用煤指標。
二、研究內容
1.改造方案
(1)將地銷倉上香蕉篩的篩板改造為分級效果好的進口彈性橡膠篩板,根據角度定制從12-18mm的篩板,保證出料的粒度為13mm,如上圖所示。
(2)將篩后的末精煤轉到產品倉,進行火車發運,把3#倉改為塊精煤倉,增加塊精煤的倉儲能力,同時不會因為末精煤銷售不暢影響塊精煤的生產。
(3)在三個地銷倉內全部增加了螺旋溜槽,以防止入倉二次破碎。
改造后,供化工用塊精煤供應量較以前增加一倍,且限下率穩定在11%左右,不僅增加了化工用煤的供應量,也為化工提供了保障,而且限下率完全符合要求。
2.關鍵技術
(1)進口強制性40Duro橡膠篩板
篩孔是根據角度進行分層設計,保證全段的分級粒度都是13mm,彈性強,自清潔能力強,物料在篩面的為鞭打式運動,物料易分層。重量輕,奉命是普通聚氨酯篩板3-5倍。篩分篩率達96%以下。
(2)大傾角膠帶輸送機
由于末精煤要從地銷倉上返回到產品倉,所以選用了大傾角膠帶機,傾角為30-35°
型號:DTII型 1000mm;
處理量:Q=200t/h;
帶長:L=39.704m;
速度:V=2.0m/s;
傾角:30-35°;
提升高度:15m;
膠帶:尼龍花紋帆布帶:NN300×5(4.5+1.5);
強度:300N/mm;
拉緊方式:螺旋拉緊裝置。
(3)帶式給煤機
型號:GLD800/5.5/S
外形尺寸:4910×1810×1415;
給料量:200-800t/h。
(4)螺旋溜槽(1-3號地銷倉設置)
螺旋溜槽采用掛壁螺旋溜槽,安裝方便,且不易被煤流下墜,內鋪緩沖耐磨材料,防止二次破碎效果好。
3.工藝流程
4.工藝特點
(1)項目將洗精煤產品結構進行二次細化,取消篩分后銷售情況較差的末精煤產品(0-13mm)產品類別,提高洗精塊煤產量,提高優勢產品產率及產量,滿足客戶需求,提高市場競爭力,實現銷售利潤最大化。
(2)將原儲存末精煤的地銷3號倉改為儲存洗精塊煤,增加洗精塊煤存儲能力約33%。
(3)合理布置設備,利用有限的生產現場進行系統優化改造。
(4)由于空間較小,采用30-35度新型大傾角花紋裝轉載膠帶機輸送末精煤,實現產品的分倉分運。
(5)改造香蕉篩并使用全新彈性橡膠篩板,發揮其控制粒度的作用,提高篩分效率,增加設備處理量,同時利用螺旋溜槽優勢,降低精煤在篩分過程中的粉碎。
(6)為降低塊精煤在倉內下落過程中二次破碎,地銷倉內安裝了螺旋溜槽,塊精煤經螺旋溜槽進倉,減少因大落差造成的煤炭二次粉碎,降低塊精煤中的含末率,提高塊精煤產率。
三、應用效果
項目改造前,由于精煤破碎后直接進倉,導致洗精煤中13mm以下含量高達32%,遠高于用戶13%的要求。
項目優化后,塊精煤限下率為11%左右,滿足化工塊精煤限下率的要求。改造完成后當月,洗精塊煤銷量突破12萬噸,按照每噸洗精塊煤比洗精煤售價高25元計算,當月較同期增加銷售額300萬元。全年洗精塊最大供應量預計可達165萬噸,年可增加銷售額約4125萬元,經濟效益明顯。
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