截至9月20日,大慶石化公司煉油廠主要生產潤滑油和石蠟的酮苯糠醛裝置經過2個多月蒸汽替代瓦斯進行加熱,運行效果良好,達到了節能降耗的目的。據統計,每年裝置可利用多余蒸汽14.64萬噸,節約瓦斯6337.8噸,可回收的冷凝水14.13萬噸,為企業增效2427.7萬元。
今年,大慶石化煉油廠不斷縮短生產流程、努力降低加工成本、提高產品加工深度。隨著企業產能不斷擴大,廠內蒸汽及凝結水系統在沒有全面規劃情況下,使現有蒸汽及其凝結水系統損失大、凝結水回收率低、能量利用和匹配不合理的問題日益突出。此外,由于冬季蒸汽消耗占能耗比例太大,夏季蒸汽過剩時,只能采取放空,每年蒸汽過剩時,大約每天有480噸的1.0MPa蒸汽被放空。
為了減少資源浪費,使蒸汽能源合理再利用,這個廠對裝置能耗、蒸汽利用進行標定,根據標定結果,確定進行將“加熱爐改蒸汽加熱”。
“加熱爐改蒸汽加熱”就是把裝置內負責給塔底加熱的加熱爐停掉,改為利用多余的蒸汽為塔底加熱。這樣可以節約加熱爐加熱時需要的瓦斯燃料,還可以將這個廠多余的蒸汽利用起來,回收蒸汽冷卻后的冷凝水。
今年7月,酮苯糠醛裝置4臺瓦斯加熱爐全面完成切換工作。“加熱爐改蒸汽加熱”項目成功投用運行,裝置操作平穩率得到有效提高,還可緩解煉油廠的10千克蒸汽平衡問題,使多余蒸汽有效利用同時,又節省了瓦斯,而且部分凝結水得到有效回收,使全廠的噸油耗水有所下降。