四月份,五陽煤礦二號井瓦斯抽采泵站循環水系統技術改造完成,循環水系統供水滿足了瓦斯抽采泵需求。
該礦抽采科負責人李科說:“咱們此次循環水系統改造,通過自主技改,不僅鍛煉了技術人員,而且節省外委費用100余萬元?!?/span>
該泵站循環水系統改造在原循環水系統一趟供水管路的基礎上,新增了一趟供水管路,實現了雙管路同時輸送循環水和單管路獨立供水功能,而且在改造時對新增管路和原來的管路進行革新改造,由全封閉連接改為可拆卸式連接,解決了以前循環水系統管路無法清洗出現的供水量減少難題,滿足了瓦斯抽采泵的供水量需求,提升了瓦斯抽采效率。以回采工作面為例,低負壓抽采系統開啟兩臺瓦斯泵后,高抽巷瓦斯抽采純量增加3-4m3/min,有效緩解了回采期間的瓦斯預警、超限問題。
這是五陽煤礦依靠科技創新推進瓦斯治理,護航高質量發展的縮影。該礦向新求變,不斷加大新技術、新裝備、新工藝的運用,著力補齊短板、鍛造新板,從“治得住”向“治得快、治得好、治得省”邁進,以瓦斯治理的新成效推動礦井高質量發展。
技術耦合嫁接促提升。該礦構建“巖巷先行、以巖保煤”區域瓦斯治理新模式為主、“三位一體”治理方式為輔的多元立體瓦斯治理體系,施工底抽巷穿層預抽鉆孔,掩護巷道每月噸煤瓦斯含量平均下降3立方米。實施“低位高抽巷大流量抽采技術”與“迎向頂板裂隙帶鉆孔抽采技術”相結合瓦斯抽采新模式,控制上隅角瓦斯。
源頭優化改造求實效。該礦優化瓦斯抽采系統,使泵站裝機能力由每分鐘750立方米提升到每分鐘1000立方米,瓦斯泵站抽采系統管網能力提升一倍,使管網能力與泵站抽采能力相匹配,實現了抽采效果最優化。改造升級普通鉆機,實現了鉆孔軌跡精準把控、抽采盲區精準覆蓋、地質構造精準探測。研制機械+水力聯合造穴鉆具,保證了鉆孔施工效率和質量雙提升。自主研發鉆孔封孔、注漿材料,實現了成本低、損耗少、效果好。自制高負壓吸氣球瓦斯測量取樣器,提高了鉆孔濃度測量的準確性,即使抽到鉆孔內部積水、煤渣也能夠第一時間察覺,只需拔出連接嘴直接把水或煤渣甩出即可復用,而且每支自制高負壓吸氣球成本僅為原取樣器的十分之一。
攻關創新引領破難題。該礦試驗“高位頂板定向鉆孔割縫+壓裂”+“低位定向造穴鉆孔”聯合增透技術,實現了30Mpa高壓水加沙高強度割縫、壓裂,實現長時間高效抽采,基本解決本煤層鉆孔有效抽采時間短、衰減快的問題。試驗應用打鉆、排渣、浮煤處理一體化技術工藝,打鉆排水全部經壓濾機進入排水系統,每天壓濾出煤12立方,發熱量達到5000—5300大卡,每年可壓濾出煤約4500噸。建立瓦斯抽采鉆孔反查驗證機制,提升底抽巷造穴治理管理,30米掘進循環內底抽巷造穴合格率從40%提升至75%。
五陽煤礦進一步優化高壓磨料割壓一體化關鍵技術參數,自研本煤層長鉆孔定點壓裂技術,優化三位一體施工工藝及裝備等,利用微震監控、鉆孔窺視、物探分析、礦壓監測及現場觀察等手段,建立一套符合五陽煤礦實際的復合災害管控體系;全面推廣應用小型定向鉆機水力造穴施工工藝,實現預抽鉆孔高效抽采、回采工作面快速達標;推廣應用浮煤壓濾一體化裝備,形成特色兩級打鉆水煤分離系統;試驗應用可控沖擊波煤層增透技術,構建立體滲流網絡,確保增滲作用時間更長、效果更好,瓦斯治理創新“交響曲”正在百里煤海奏響。
來源:潞安化工